酒鋼一高線成功解決兩大堆鋼難題

      作者:建筑鋼結構網    
      時間:2009-12-23 09:24:35 [收藏]

        今年以來,酒鋼宏興線棒工序一高線作業(yè)區(qū)以解決生產難題,穩(wěn)定現場生產為目標,大力進行技術攻關改造并取得顯著成效。通過技術攻關,先后成功解決了高速倍尺剪堆鋼和大小棒水箱撞頭堆鋼兩大難題,不但提高了生產效率,促進了生產的穩(wěn)定順行,而且降低了操作人員的勞動強度,每年為公司直接創(chuàng)效近200萬元。

        2003年宏興公司一高線“線改棒”技術改造后,生產中一直存在一些難題。高速倍尺剪運行不穩(wěn)定,尤其在生產?由12mm以下棒材時經常出現撞頭、跑偏造成堆鋼,同時大小棒水冷箱撞頭也平均每兩天一次堆鋼,而處理一次堆鋼事故需要40分鐘至1小時的時間,極大地制約了正常的生產。2004年、2005年先后發(fā)生上百次堆鋼,損失產量數萬噸。工序及作業(yè)區(qū)也先后采取各種措施,但效果一直不是太好。

        為徹底解決這兩個難題,2006年,一高線作業(yè)區(qū)分別成立了兩個課題攻關組,經過多次研究,攻關人員認為水冷箱撞頭堆鋼是因為導管設計不合理。機械工程師郭強經過對比,采取了二高線“摩根”生產線中剖分式導管的冷卻工作原理,提出將“水套式”導管改為“剖分式”導管的改造方案。改造后,經過半年多的實踐證明,沒有發(fā)生一次堆鋼,每年為公司多創(chuàng)效益在85萬元以上。

        高速倍尺剪堆鋼更是讓線棒工序及一高線職工十分頭疼的事。螺紋棒材的價格賣得最好的就是φ12mm的螺紋鋼,而恰巧在生產?由12mm的螺紋鋼時總是在高速倍尺剪內堆鋼,平均每個班就得堆鋼一次,每次堆鋼產生三根中廢。高速倍尺剪堆鋼攻關小組,經過近一個月的反復試驗,成功地解決了高速倍尺剪堆鋼的難題,并規(guī)定凡改軋φ16mm、φ14mm、φ12mm的棒材時,必須對高速倍尺剪的轉轍器進行清理、調整、更換。近半年來,基本沒在此處發(fā)生過堆鋼,為公司降低成本在100萬元以上。

        兩處堆鋼難題的徹底解決,極大地穩(wěn)定了線棒生產。特別是水冷箱導管的改造,徹底地解決了一高線不能生產HRB400的局面,僅此一項就為公司噸鋼多創(chuàng)效益100元。同時,提高了生產效率,降低了現場生產人員的勞動強度。

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